在我国,为使活性炭吸附烟气脱硫技术应用于燃煤电厂,也开展了一系列的研究和工业试验并取得重要进展。20世纪80年代初,西安热工研究所和四川省环境保护研究所开展了活性炭吸附烟气脱硫并制取磷肥的试验研究。具体工艺如下:经调温调湿后的烟气进入吸收塔,活性炭作为吸附催化剂将SO:吸附,并在O2存在的条件下进一步将SO2催化氧化成SO3,当吸附接近饱和气相液时经水喷淋洗涤得到一定浓度的稀硫酸。洗涤再生后的活性炭吸收剂可继续使 用,该法脱硫效率达70%(脱硫)。 子并与 迄今为止,国内外关于活性炭脱硫的研究并不少,日本和德国已经有将活理认为
活性炭用于移动床同时脱硫脱氮的成功实践。我国在这方面的研究起步较晚,应用活性炭脱硫技术的历程经历了三个阶段:20世纪50年代初期,采用硫化铵再生的活性炭脱硫技术,该技术所需设备多,占地面积大,操作复杂,再生成
本高,活性炭的制作成本也高;70年代中期,开发应用过热蒸汽再生的活性 4. 炭脱硫技术,该技术所需设备装置少,操作方法简单,再生成本低,活性炭价格便宜;80年代中期,采用改性活性炭技术,提高了活性炭的工业硫容,在为问题是一定程度上延长了活性炭脱硫的正常使用周期,改善了工作环境。而且已经有50,在活性炭脱硫的工业实践,例如四川宜宾豆坝电厂和湖北松木坪电厂。实践证都致力明:活性炭法烟气脱硫技术具有非常好的发展前景,进一步的深入研究能够促
在活性炭再生过程中,需要从多方面因素考虑从而选择适合的装置。使再生效率和经济性都达到高。以水处理用炭系统为例,需要考虑的因素是处理水量、处理前水质及处理后水质,所使用活性炭的种类、用量、再生董等.另外,还需从运输系统等多方面综合考虑。
表4-4是水处理用活性炭的再生装置一年内的运行数据资料,处理对象为水体中的 COD,吸附塔是移动层式吸附塔,再生炉为5层的多层再生炉。该设备每周运行日期为周一到周五,在周六和周日两天吸附塔保持原状停止、而多层炉处于保温运转状态。从表中数据可以得出,即使在这样连续不断的运溯状况下,年平均再生损失只有0.2%。
表4-4 多层炉的运行资料
山东活性炭 再生装置也几乎都是多层炉。多层炉的特征是可以长时间稳定而连续运转,往往可连续运转一年左右,而且能长时间在25%~的广范围负责范围内稳定运转*)。一旦多层炉开始运转并达到稳定状态后,在运转方面则几乎不需再另外花费劳动力。虽然为预防事故、仍需进行必要的日常运转管理,例如需定时对温度、燃烧器的燃烧情况等进行监测,但是诸如操作阀门及操作燃烧器等调整工作则几乎不需进行。
活性炭的再生损失是活性炭再生炉必然存在的问题,能够对价格昂贵的活性发进行、高回收率、的再生是再生炉设备不断研制开发的目标和动力,通常引起活性炭再生损失的原因有三种:①活性炭在移送过程中的粉化损失。②委托再生时出现的装卸搬运损失;③热再生所造成的燃烧损失,再生损失量的多少决定了每年需要补充活性炭数量的多少,为尽可能降低再损先,除了考虑设备及再生条件之外,对再生系统中的活性炭的性质也要进行充分研究,在再生系统中,包括粉化损失、装卸搬运损失及炭烧损失在内的活性